蓄热式焚烧炉处理二苯甲酰甲烷 ( DBM ) 和硬脂酰苯甲酰甲烷 ( SBM )挥发性有机物

发布日期:2023-10-26    浏览次数:332

二苯甲酰甲烷(DBM)和硬脂酰苯甲酰甲烷(SBM)的生产流程较长,有酯化、缩合、酸化、浓缩、分离、烘干、包装等过程。SBM 的生产过程中,在结晶时利用甲苯做溶剂,板框压滤时再用少量甲醇洗涤,压滤后的物料干燥物失重约3.5%,湿物料采用气流烘干、旋风分离、布袋除尘工艺,烘干后产品干燥失重不大于 0.3%,在产量 500 kg/h,风量 5 000~7 000 m3/h,干燥尾气中含有甲苯 1 200 mg/m3、甲醇 1 000 mg/m3和少量粉尘。DBM 的生产过程中,结晶时利用二甲苯做溶剂,在离心机甩滤分离时,再用少量甲醇洗涤,离心分离后物料干燥失重约 2.5%,湿物料采用气流烘干、旋风分离、布袋除尘艺,烘干后产品干燥失重不大于 0.5%, 在产量 800 kg/h,风量5  000~7  000  m3/h,其干燥尾气中含有二甲苯1 300 mg/m3、甲醇1 000 mg/m3和少量粉尘。这样挥发性有机物含量的废气较适合用蓄热式焚烧炉进行处置。

1 蓄热式焚烧炉工艺流程及说明

1.1 蓄热式焚烧炉工艺流程

公司现有一台蓄热式气体焚烧炉,设计处理能力 12 000 m3/h,其工艺流程见图 1。

1.2 工艺流程和过程说明

DBM 和 SBM 两车间干燥产品时产生的废气,分别经阻火器汇合,经可燃气体检测仪检测后,废气经安全水封槽进入废气缓冲贮罐,经废气风机加压、经阻火器按三个蓄热床循环进入蓄热式焚烧炉,经氧化焚烧、热交换后废气经碱洗塔洗涤、除雾器除雾后,经引风机、烟囱高空排放,氧化室设计废气停留时间 

1 s。

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本工艺核心设备是三个陶瓷蓄热床和一个焚烧氧化室,通过阀门的切换,三个蓄热陶瓷床(A、B、C)循环回收高温气体热量并预热新进废气,达到能量回收利用的效果。一个循环周期分为三个阶段:

阶段 1 是废气自下而上通过蓄热床 A 进行热交换,废气温度升高,然后进入燃烧室氧化燃烧,同时蓄热床 C 陶瓷间残留未处理的废气用新鲜空气自下而上吹至燃烧室,进行氧化焚烧处理(吹扫功能),氧化分解后的高温废气自上而下加热蓄热床 B 蓄热体,蓄热床 A 的蓄热体温度降低;

阶段 2 是废气自下而上经蓄热床 B 被加热,然后进入燃烧室氧化燃烧,同时蓄热床 A 中残留的未处理废气用新鲜空气吹至燃烧室进行氧化焚烧处理(吹扫功能),分解后废气自上而下加热蓄热床 C 陶瓷蓄热体,蓄热床 B 的蓄热体因加热废气而温度降低;

阶段 3 是废气自上而下经蓄热床 C 进行热交换,然后进入燃烧室氧化燃烧,蓄热床 B 中残留未处理的废气用新鲜空气吹至燃烧室进行焚烧处理(吹扫功能

),分解后废气自上而下加热蓄热床 A 蓄热体,蓄热床 C 的温度降低。如此周期性循环运行,废气在燃烧室内氧化分解,燃烧室内温度维持在设定温度

800~850 ℃。当 RTO 进气口的废气浓度较高时,VOC 氧化释放的热量能够维持 RTO 蓄热和放热的能量平衡则此时 RTO 不需要使用燃料就能够维持燃烧室内的温度,否则需要补充部分热量才能维持系统温度稳定。流出蓄热床被氧化、换热后的废气,经碱洗塔洗涤酸性气体、除雾器除去雾滴后,经引风机加压后高空排放。当 RTO 设备出现紧急情况或预热烘干机时(无 VOC),生产线产生的废气或新鲜空气由紧急排放阀经碱洗塔、除雾塔和烟囱直接排放。

2 主要设备

RTO 主要设备见表 1。

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3 安全措施

     

本装置在安全方面采取了冗余设计,具体包含以下方面:

(1)在生产车间出口管道、进蓄热式焚烧炉进口处均设有阻火器。

(2)在 RTO 装置进口管道上安装有安全水封,保持 20 mm 的水封高度。

(3)在废气管道、废气缓冲罐顶部和氧化室顶部均设有防爆膜,共 3 处。

(4)在废气管道上设有可燃气体检测和报警装置并与系统进口阀门联锁,当可燃气体浓度超过爆炸下限的 25% 时,发出声光报警,当可燃气体浓度超过爆炸下限的 50% 时,系统关闭进口阀门,打开旁路阀进行排空。

(5)在蓄热式焚烧炉顶部设有超温报警和紧急排放阀,以保护炉体,当炉温超过 900 ℃时,发出声光报警,超过 950 ℃时,打开紧急排放阀排放炉内高温气体,并联锁关闭进口阀门。

(6)在废气缓冲罐上设有新风补气调节阀,当废气浓度较高、氧化室超温时,补充新鲜空气稀释废气浓度,防止超温。

(7)当引风机故障停运时,联锁关闭废气进口风阀,并打开紧急排放阀。

(8)在柴油燃烧机、液化石油气瓶处安装可燃气体探测报警器。

(9)炉内安装火焰探测器,以感知燃烧机点火是否成功。

4 运行情况

本装置采用柴油作为助燃燃料,当温度低于设定下限温度时,柴油泵自动启动点火,补充热能以满足炉膛温度的需要;当炉温达到设定的上限时,燃烧机自动熄火。燃烧机设有手动控制和自动控制两种模式。手动控制时,即给一定的火力,当温度低于下限温度时,燃烧机以一定的火力启动,当温度达到控制的上限时,燃烧机熄火。在自动模式下,燃烧机在给定的温度下自动调整火力,将炉温控制在 800 ℃右的范围内运行(以三个床顶部温度的平均值作为控制点

)。(1)蓄热式焚烧炉目前使用液化石油气点火,采用柴油作为辅助燃料,采用分体式燃烧机,使用维护方便,运行较稳定。(2)RTO 运行情况见表 2

从表 2 可以看出,氧化室温度为 800~850 ℃,装置温度运行较稳定,炉膛内负压运行,废气进出口温差在60℃左右,经济性好。(3)经第三方检测公司检测, 废气排放口非甲烷总烃的含量远低于国家排放标准,详见表3

5 存在的问题及对策

由于地处淮河北岸,冬季气温较低时,即使用 -10 号柴油,仍易析蜡,造成点火困难,运行不稳定。下一步计划将柴油燃烧机改为天然气燃烧机,避免柴油燃烧机冬季点火困难而影响生产,确保 RTO 运行更稳定、更经济

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